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南阳海泳纺织制衣企业有限公司吕学彬:我公司有3万锭环锭纺,产品为中高档针织用纱,产品质量一直深受客户信赖。随着棉纱的质量档次和客户需求不断提升,为了提高针织面料的纹路清晰度,改善成纱质量,公司加大了专件投入,选用高精度轴承、钢领和进口钢丝圈搭配,但毛羽仍不能满足客户要求。在随后的攻关中,我们开始尝试使用细纱前区集合器来改善毛羽指标,收到了良好效果,达到了提高成纱质量的目的。
集合器的作用在于收缩纱条宽度,减小加捻三角区,使纱条在比较紧密的状态下加捻,使成纱结构紧密,外观光洁,毛羽较少且强力增加;同时,还能阻止边缘纤维散失,减少飞花,降低绒辊花,节约用棉。
目前国内集合器共有2种,双筋集合器和框式集合器。选用某公司生产的两种集合器在同锭、同粗纱条件下进行对比试验,结果显示采用双筋集合器对成纱质量改善效果好。在做风箱白花试验中,每班8小时、420锭无集合器为0.5639,使用双筋集合器为0.4179,使用框式集合器为0.4529。若综合3万锭每年采用双筋集合器比不安装集合器,可节约用棉11.51吨,效益是非常可观的。
依据试验数据,我们开始在两台细纱机上试纺。经过一段时间后,效果较为理想。但大面积使用后,随之产生了集合器跳动、胶辊表面发黑、集合器损坏、安装不当、突发性纱疵增加等很多问题。
关于集合器的抖动现象,我们从源头查起,新购集合器每一个都要挑拣检验,包括钢丝架变形和开口处毛刺的清理。因我厂全部使用气动摇架,集合器都是悬挂安装在摇架上销弹簧上,这本身就使集合器的稳固性较差,使用中运行不平衡,与胶辊摩擦产生抖动现象。针对这种情况,首先我们对胶辊表面进行了光照处理,降低了表面粗糙度,减少了因胶辊表面发涩与集合器之间的摩擦;同时我们移动了摇架上上销弹簧,使之处在一个合适的位置。在安装集合器、压下摇架后,上销、集合器、皮辊三者平稳,避免了上皮圈与集合器之间碰撞,以及钢丝架不平稳而引起的集合器跳动。
安装集合器后发现浮游区间距过小,直接导致集合器在运行过程中与皮辊紧贴在一起,集合器活动间隙太小,造成集合器与胶辊摩擦较大,致使许多胶辊表面发黑、发热、破损起槽,并且集合器开口处积聚许多短绒等现象。针对此问题,结合实际情况,将中铁辊由原来的46毫米刻度移到47毫米,将前胶辊由前冲3毫米改为前冲4毫米,这样调整加大了浮游区间距后,皮辊发黑、磨损的数量大幅度下降,起到了很好的作用。
集合器在使用中除了应减少胶辊与之摩擦外,横动也应灵活。因集合器是悬挂在上销弹簧上,全靠纱条的横动来带动左右移动,这就要求细纱机的横动装置必须灵活,保证在7~9毫米之间。此外,细纱机的揩车周期在15~20天左右,胶辊表面因积棉蜡而发粘,胶辊在下机清洗再上车后又容易发涩,所以可适当用滑石粉处理一下,让胶辊表面保持干燥、爽洁,减少摩擦。